中新網(wǎng)12月11日電 國家安監總局近日通報了江蘇聯(lián)化科技有限公司"11.27"爆炸事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)和原因,并要求各地吸取事故教訓,深入排查治理隱患,防范重特大危險化學(xué)品事故。
通報說(shuō),2007年11月27日10時(shí)20分,江蘇聯(lián)化科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)化公司)重氮鹽生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生爆炸,造成8人死亡、5人受傷(其中2人重傷),直接經(jīng)濟損失約400萬(wàn)元。
通報介紹了事故發(fā)生簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò):
重氮化工藝過(guò)程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應制得亞硝酰硫酸,再加入6-溴-2,4-二硝基苯胺制得重氮液,供下一工序使用。11月27日6時(shí)30分,聯(lián)化公司5車(chē)間當班4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎上,將重氮化釜溫度降至在25℃。6時(shí)50分,開(kāi)始向5000升重氮化釜加入6-溴-2,4-二硝基苯胺,先后分三批共加入反應物1350千克。9時(shí)20分加料結束后,開(kāi)始打開(kāi)夾套蒸汽對重氮化釜內物料加熱至37℃,9時(shí)30分關(guān)閉蒸汽閥門(mén)保溫。按照工藝要求,保溫溫度控制在35±2℃,保溫時(shí)間4-6小時(shí)。10時(shí)許,當班操作人員發(fā)現重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物),重氮化釜數字式溫度儀顯示溫度已達70℃,在向車(chē)間報告的同時(shí),將重氮化釜夾套切換為冷凍鹽水。10時(shí)6分,重氮化釜溫度已達100℃,車(chē)間負責人向聯(lián)化公司報警并要求所有人員立即撤離。10時(shí)9分,聯(lián)化公司內部消防車(chē)趕到現場(chǎng),用消防水向重氮化釜噴水降溫。10時(shí)20分,重氮化釜發(fā)生爆炸,造成搶險人員8人死亡(其中3人當場(chǎng)死亡)、5人受傷(其中2人重傷)。建筑面積為735平方米的5車(chē)間B7廠(chǎng)房全部倒塌,主要生產(chǎn)設備被炸毀。
通報分析說(shuō),根據事故調查組的初步分析判斷,操作人員沒(méi)有將加熱蒸汽閥門(mén)關(guān)到位,造成重氮化反應釜在保溫過(guò)程中被繼續加熱,重氮化釜內重氮鹽劇烈分解,發(fā)生化學(xué)爆炸,是這起爆炸事故的直接原因。在重氮化反應保溫時(shí),操作人員未能及時(shí)發(fā)現重氮化釜內溫度升高,及時(shí)調整控制;裝置自動(dòng)化水平低,重氮化反應系統沒(méi)有裝備自動(dòng)化控制系統和自動(dòng)緊急停車(chē)系統;重氮化釜崗位操作規程不完善,沒(méi)有制定針對性應急措施,應急指揮和救援處置不當,是這起爆炸事故的重要原因。